金泰化学神木氯碱:精准施策降电耗 多措并举提效益
神木氯碱精准施策,挖掘节能降耗潜力,拧紧能耗闸门,2月上旬,累计节电113万kWh,节省费用58万元。
设备联动,杜绝无效运行。“现在破碎机一停,除尘器也将停运,就像给设备装了一个节能开关”,神木氯碱乙炔主控介绍道。从2月份开始,乙炔打破以往“停机除尘常开”的模式,采用设备启停联动策略,当电石破碎作业停止时,1#-1/2、2#、3#、4#除尘器同步停用,这项看似简单的关机动作,日均减少除尘器空转9小时,月省电约24.57万kWh,节省电费约13.8万元。同时,设备磨损率同比下降,维护成本有效降低,真正实现了节能又延寿的良性循环。
精调负荷,深挖节能空间。为进一步提高能源利用效率,神木氯碱聚氯乙烯装置通过建立负荷与能耗的关联模型,1月底率先停用氯乙烯一线二级碱洗塔,月可节电5.4万kWh;装置全员逐一推敲工艺参数,优化压缩机运行组合模式,将压缩机从刚性运行调整为匹配负荷的动态运行,实现减机不减产的精细化管理突破;2月初调整一、二线负荷,以进一步优化运行效率,在保证正常生产的情况下,停用二线一台压缩机,平均每月省电31万kWh,灵活调整负荷的方式,让压缩机也“学会”了换挡变速。
优化运行,激活高效用能。在聚合框架楼,二线5台聚合釜夹套循环水泵从全天候运行升级为感温待机,当循环水温稳定在10℃以上时,就会安排夹套泵“小憩片刻”,日均运行时间缩短20+小时,在保证防冻的前提下,用按需供给取代大水漫灌,为循环水泵运行提供了可供参考的节能模式;将干燥系统热水循环泵改为间歇运行,集中在夜间运转保障流化床内加热管线防冻安全。通过优化两套循环水泵系统的运行,神木氯碱月省电37.98万kWh,节省电费约21.2万元,攻克了装置冬季节能与防冻难以兼顾的痛点。